某公司的石灰石反击式破碎机出现了一些故障情况,锤盘、端盘和隔套脱焊,端盘崩裂、锤盘变形、锤头易断裂、锤头轴窜动、排料篦板架变形、反击板悬挂轴套易脱落、反击板调节拉杆易掉等。因此,决定对其进行改造。下面我们来看石灰石反击式破碎机改进措施。
一、转子结构改进
转子总成改造前,端盘(或锤盘)与隔套脱焊端盘(或锤盘)与隔套焊接在一起,受石灰石的磨损,出现脱焊现象。为此,在该部位增加一个定位销,并将销与插柄套焊住。这样隔套与端盘(或锤盘)即使脱焊也不容易分离。
1)锤头、锤盘和端盘断裂及变形
该机锤头断裂非常频繁,大多是在锤柄上方,同时,由于端盘经常脱焊、崩裂,锤盘变形,因此,综合考虑,对端盘和锤盘加厚,减小锤头尺寸,相应地减小了锤头的质量,加大锤柄上方的圆角,加厚锤柄的厚度以加强锤柄的强度。
2)锤轴窜轴
锤轴的固定是在锤轴两端用螺栓紧固,锤轴在工作时频繁轴向窜动容易把螺栓切断,使锤轴从端盘窜出。由于锤头轴上的位置有限,制约了改用大一级的螺栓。另外,在更换磨损锤头时要击打锤轴,把轴上的螺纹孔打坏,同时锤轴的两端在击打时会变形增大。
改造时将锤轴固定部位改为插柄方式,锤轴上不再加工螺纹孔;锤轴两端车制台阶,使更换锤头时击打变形后的尺寸不会影响拆装。
二、其他部位的改造
1)反击板悬挂轴窜动
反击板悬挂轴套脱落,悬挂轴窜动,造成反击板脱落。
对反击板悬挂轴进行了改造,轴的两端加长,车制螺纹,用螺母把轴的两端加大,螺母与轴套的间隙留有1mm。
2)排料篦板架易变形
破碎机排料篦板架一旦变形就无法固定,破碎机无法工作。加厚篦板架两端的固定排料篦板钢板,由40mm改为50mm,钢板的圆弧加大,加密篦板架的拉杆。
3)反击板调节拉杆连接螺纹易磨损
反击板调节拉杆工作时有冲击,使得缓冲橡皮垫经常更换,调节拉杆与反击板之间连接部位的螺纹磨坏,反击板拉不到位与锤头相撞。对其进行了改动,把缓冲的橡皮垫改成弹簧;加长拉杆螺栓的丝杆长度并在头部钻一个直径8mm小孔,与反击板固定的下方加一个锁母装上定位销。
4)锤头更换改进
破碎机更换锤头时必须把破碎机的上盖打开才能够更换,为减轻劳动强度以及缩短检修的工作时间,在破碎机的两侧同一轴线开至少西60mm的孔,从侧面的孔中用直径50mm的圆钢对准锤轴击打,拆装锤头。在平时有个别锤头断裂后,能够及时地采取这种方式更换,省时省力。
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