西门子模块6ES7214-1AD23-0XB8工作原理1引言 随着科学技术的发展,世界上各大公司相继生产出许多不同类型的可编程控制器,给生活和工业生产的各个领域实现自动控制提供了很多方便,其中西门子LOGO!可编程控制器就是应用起来比较方便的一种,它可以不需要借助其他工具就方便的进行编程,实现逻辑控制、时序等多种编程控制,应用起来方便实用,本系统中用压力传感器作检测件,用压力控制器(CD901)作为压力比较控制中间环节,与西门子可编程控制器(LOGO!)共同组成控制系统。2应用背景 我公司动力二区由于用水情况的变化,有时需水量大,有时需水量小,供水压力将随用水量大小变化而不断变化的,由于用水量变化很大使管网压力波动非常之大,当用水量小时,即使只开一台水泵管网压力仍可达到0.35Mpa,致使管网憋压造成能源浪费。当用水量大时,又必须开两台甚至三台才能满足工艺要求,这就要求岗位人员时常观察管网压力,并根据情况人工开机停机,这样不仅压力变化较大和调节滞后,而且会浪费能源,还可能造成供水不足影响生产等情况。当厂区内出现火情时,用水突然增加,而且要求压力更高才能满足消防需要,往往是出现火情后,由发现火情人员通知动力值班员,再由动力值班员去泵房开泵增压,由于过程多,不能及时增压,供水不足影响扑救工作,很可能延误时机造成更不利的局面,后果可能不可收拾。3系统控制方式3.1手动状态: 该状态时,编程控制系统停止工作,各水泵电机(一次水泵和消防水泵)分别由各自的按钮控制启、停,适合于系统故障或检修时使用。3.2自动运行: 这种状态即为正常运行方式,各水泵电机(一次水泵和消防水泵)均通过压力检测、压力控制器、编程控制器,根据设定管道压力和编程条件进行水泵电机的自动开启、停机控制,自动增加或减少运行水泵电机量,实现供水管道压力基本稳定的目的,在厂区任何地方发生火情时,可以通过安装在各车间的消防按钮就可以及时开消防水泵增压,而不需要通知动力部门人员,再由他们到泵房增开水泵,不仅在正常生产时实现稳压供水,更能在有消防需要时时间开启消防泵,达到即保障生产又兼顾消防的目的。4控制功能的实现 正常生产时,3台水泵并联运行,实现恒压供水;有火情时,通过布置在各车间的消防控制按钮,实现立即开启另两台消防泵增压,保证生产、消防两不误。系统中用一台LOGO!编程控制器进行协调,现场压力信号经压力变送器取样,送至压力控制器与设定值进行比较,比较后产生压力信号到变频器,进行调压。若变频器不能满足压力调节,压力控制器产生高低报警信号,给LOGO!编程控制器启、停相应水泵,以保证压力稳定。5.联机方式: 下面给出系统各部分联机方式,以便大家了解整个系统,联机方式如下图: 图16.原理图 图27.控制与编程7.1压力不足增开机情况: 图3 7.2压力高停机情况:因与7.1类似,只是顺序相反,在此就不再给出了。7.3消防控制优先,只要有消防信号,系统就执行紧急增压功能,不再进行加减机调压。8.如图1所示,控制编程情况说明如下:8.1程序设定是按照一定顺序开机或停机的,1#变频机开到大后,如果压力低于设定值,压力控制器就输出低报警给编程控制器,编程控制器按设定好的顺序开机(此处先开2#机,再开3#机),开机后管道增压,并由1#变频机调压,由压力监测器反馈到压力控制器,与设定值进行比较,如果压力在设定值范围内,系统保持现状;如果压力值仍低于设定下限,编程控制器将按编程再开另一台水泵电机,同样由1#变频机调压,此系统正常生产多需要开两台半不到三台就够了;如果此后由于系统用水量降低,使系统管道压力高于设定值上限,编程控制器按设定好的顺序停机(此处先停3#机,再停2#机),管道减压,并由1#变频机调压,由压力监测器反馈到压力控制器,如果压力在设定值范围内,系统保持现状;如果压力值仍高于设定上限,编程控制器将按编程再停另一台水泵电机,同样由1#变频机调压。如此循环往复,保持系统压力相对稳定。8.2如果编程控制器接到消防指令,将直接开启消防泵,同时不再根据原压力设定进行调节,保持高压大量供水,直到再接到消防停机指令,然后又进入正常压力调节程序。9.实施: 我们所用的这种编程控制器,编程简单,应用方便,因此实施起来没有太多太多困难,只要根据生产实际中多数时间的用水情况,设定合适的压力控制点和上下限,再根据用水变化程度,设定开停机间隔时间,按一定的逻辑关系实现开停机控制,并实现消防信号优先,就可以达到正常生产时基本恒压供水,消防时快速增压,保障特殊情况用水压力及用水量。施工难点主要是到各车间的消防控制,线路较长,控制点多,为保障正常生产,消防按钮特殊管理,一般情况不允许动。10.实施效果: 自从完成本项目至今,系统运行良好,由于实现了自动启停稳压控制,大限度的保障了生产,而且,降低了操作工的劳动强度,减少了人为延误,还起到了节约能源的作用,受到使用单位和领导的好评。11.结束语 本系统采用的编程器是比较方便的一种,其缺点就是不能进行网络控制,我们同时也进行了其他种类可编程控制器的应用,更大系统和计算机网络控制应用技术,并将其应用到其他领域。1 引言 当前转炉炼钢的烟汽除尘系统大都采用OG法,这种方式的除尘系统可分为三大部分,既汽包及余热锅炉部分、汽包供水部分及煤气回收部分。而汽包及余热锅炉和汽包供水两大部分是转炉炼钢的必不可少的,该系统用来转炉烟汽中的粉尘、降低烟汽的温度以及吸收蒸汽节约能源等多重作用,因此它的自动化控制也非常重要。本文着重阐述了采用西门子S7-300型PLC对转炉汽化冷却的自动化控制。2 系统介绍2.1 控制要求汽化冷却系统主要控制以下两大控制设备:(1) 汽包系统 汽包给水阀、汽包主汽阀、汽包放汽阀、汽包加热阀、汽包1#、2#排污阀、汽包紧急放水阀、汽包1#、2#给水泵;1#、2#强制循环泵、1#强制循环泵出口阀、2#强制循环泵出口阀、强制循环泵旁通阀;(2) 蓄热器系统 蓄热器补水阀、蓄热器充汽阀、蓄热器放散阀、1#、2#软水泵。根据工艺要求要对汽包水位、汽包蒸汽阀前压力、蓄热器水位、除氧器进汽阀前压力进行自动调节,工艺示意图见图1。图1 工艺示意图2.2 系统的配置与构成 系统采用两套西门子S7-300 PLC,其中一套置于31m,另一套置于地面,31m处的PLC控制汽包系统,地面的PLC控制蓄热器系统。两套PLC除了信号模板不同,其它模板选型都相同。在监控系统的选择上,为了和西门子PLC通讯的方便性以及本身功能的强大性,使用WINCC监控软件实现重要的设备操作记录和重要数据的历史存档,并提供重要数据的声光报警,为整个生产中出现的故障进行及时预警,并提出相应的处理方法。图2 系统配置功能图系统配置功能图如图2所示。3 控制功能3.1阀位控制 汽化冷却系统中基本上是电动阀,为了设备的安全,要进行联锁,包括按钮互锁、正反转输出互锁、正反转反馈运行互锁以及限位开关,必要时可通过画面解除限位联锁。3.2 泵控制 给水泵、软水泵、循环泵:一运一备,互为备用,当工作泵(运行泵)出现故障时,马上启动备用泵。一旦备用泵启动,则另一个泵就作为备用泵备用。3.3 仪表回路调节 除汽包水位调节外,其他3个调节都采用PID自动调节。 对于汽包水位给水调节,由于引起汽包水位变化的因素较多,如储水量、水位下汽包容积、锅炉负荷、燃烧工况、给水压力等,加上锅炉特有的虚假水位现象,简单的单回路控制难以满足对控制的要求,尤其是对于炼钢厂这样的工况变化频繁,变化幅度大,对于水位的控制来说仅仅使用传统的仪表控制是非常困难的,即使是使用了专用的进口多回路可编程调节仪表对水位进行控制,也仅能够在工况稳定的情况下满足控制的需要,而当工况产生突变时,仪表则根本无法对水位进行控制。为此,我们采用了先进的三冲量控制技术对水位进行动态调节。虽然影响因素较多,但其中主要是蒸汽liuliang和给水liuliang,其原理如图3所示。图3 蒸汽liuliang和给水liuliang调节原理图 我们采用前馈-串级控制系统,方框图见图4。其前馈为蒸汽liuliang,图4中:GC—调节器; GV—调节阀; GO—控制对象; FW—给水liuliang干扰; FD—蒸汽liuliang干扰; 加上汽包水位和给水liuliang的串级控制,当负荷稳定时,蒸汽liuliang和给水liuliang基本不变,由液位主控回路反馈闭环控制。当负荷变化较大时,蒸汽liuliang突然变化,其测量值不经调节器直接加到加法器,控制加水阀,所以滞后小,超前作用强,避免了虚假液位带来的误动作。图4 前馈-串级控制系统的方框图 控制方式:当水位低于-100mm时,主调节阀开度在100,当水位上升到-50mm时,开度在60,以后每当水位上升20mm,开度就依次关闭10,当水位上升至-10mm时,开度保持在40,一旦水位上升到50mm,则开度保持在20,当水位升至100,则开度为0,若判断水位还在上升,则停止给水泵。3.4 监控画面 系统监控操作画面包括:方便工人操作的监控画面和为软件工程师提供接口的整定画面。操作员画面向操作人员提供了各种数据、曲线,显示内容丰富鲜明、操作简捷可靠,即可以用光电鼠标操作,也可用键盘操作。 画面中主体设备位置确切,工作状态形象生动,各种参数“就地显示”,整个系统运行工况集于一屏,一目了然,操作非常方便,同时也方便维修工处理故障。 工程师画面为软件工程师提供了进行系统整定的良好界面,是工程师在调节中进行参数修改和设定的重要环境,也是自控系统的核心。4 结束语 该系统自投运以来,运行十分稳定可靠,故障率极低,所有信号处理及联锁控制均在PLC内自动完成,并可通过MMI进行在线监控及历史记录分析,使得电气线路变得十分简捷、可靠,减少了不安全因素,有效地tigao了劳动生产率,改善了工作人员的工作环境,减轻了工作人员的劳动强度,取得了十分显著的经济效益。由于该控制系统取得了极好的经济效益,具有很强的实用性、可移植性,在本行业及其它相关行业具有很高的推广价值。1 引言 随着我国经济的发展,人们对电子设备的需求越来越大、对电子设备的质量要求也越来越高。针对自动化流水线的需求也越来越广泛,因此,需要可靠、功能齐全、响应速度快的控制系统。然而PLC可靠性高、抗干扰能力强、性能稳定、容易扩展、便于维护和升级等优点都强于PC机。此自动化流水线选用西门子CPU(S7-200)及Uni MAT扩展模块控制系统,下面具体介绍设计方案。2 系统概述 电池包装流水线主要由电池性能检测 、电池贴附商标及电池裹标三部分工艺及各设备机构的衔接传送控制部分。电池性能检测:此控制系统需要采集电池性能检测数据,处理后送入PLC,经PLC运算穗选电池良品;传动到贴附商标设备中,控制伺服电机对电池贴附功能,由角度扫描光纤测定电池贴附精度,穗选电池良品送入全自动裹标设备放料平台,经三个步进电机控制到裹标位置-裹标-下料。3 系统构成及功能 PLC:CPU224(西门子);UniMAT扩展模块:EM221(32点数字量输入)、EM221(16点数字量输入) EM222(32点数字量输出) EM221(16点数字量输出) EM253(运动控制模块) 一:控制要求1监视整个流水线的工作情况。2进行各设备时间参数及计数参数设置。3执行控制全局作用,负责各部分工艺工作的状态,处理使整个系统良好运行。二:整个系统精度控制1伺服电机jingque控制,通过对伺服发送脉冲数控制卷料商标压轴角度达到jingque的出标位置,实现高精度的贴标任务。2步进电机的jingque控制,此系统使用三个步进电机:步进电机传送电池到裹标位置,为减少误差累计的fumian影响,使用发送高数脉冲数实现jingque定位;裹标利用步进转动角度和转矩控制裹标的质量;下料为自动装置且下料机构须同一位置进行且不影响产品情况下选用步进电机收料到一定数量后整体移出。步进电机是将电脉冲信号变换成角位移的一种机电式数模转换器。它受脉冲信号控制,角位移与输入脉冲个数构成严格的正比例关系,每输入一个脉冲,步进电机就转动一定的角度。它具有定位精度高、惯性小、无积累误差、启动性能好等三:系统需求1数据采集卡,采集电池性能检测信息功能。2数字量输入及输出。3高频脉冲输出。4手动及自动运行两套系统,且对各个输入点进行监视,如发现异常立即停止此系统,发出报警功能。4 系统控制过程 此系统采取同步和异步控制程序,主要tigao各工艺的利用率及生产效率。(部分动作控制流程图如下)工艺流程图电池性能检测控制流程图(部分控制流程)5应用效果分析 经整个系统稳定后,全自动包装流水线在各监控中下无误差的稳定生产;西门子S7-200PLC和UniMAT扩展模块抗干扰性强、稳定及可靠性增强该系统运行和监控能力。今后全自动流水线将是大型企业发展趋势,其控制系统的全面性,功能的强大性也是PLC发展趋势