西门子6ES7223-1HF22-0XA8工作原理
西门子6ES7223-1HF22-0XA8工作原理
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西门子6ES7223-1HF22-0XA8工作原理

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浔之漫智控技术-西门子PLC代理商
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15221406036
发布时间
2023-11-28 03:47:19
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西门子6ES7223-1HF22-0XA8工作原理

随着生铁产量的不断提高及高炉喷吹煤粉能力的大幅度增长,为满足高炉紧张的喷粉量的需求,需要将制粉和喷煤进行自动化改造,提升设备自动化操作水平,提高效率,保障设备长周期安全生产。在高炉喷煤制粉工艺中应用计算机系统控制实现浓向送粉,安全可靠性高,经济效益显著,已是各企业改造的必由之路。
       计算机PLC监控系统的作用是通过对制粉和喷煤系统中各种设备、介质在运行过程中的状态参数的实时监测,为操作人员提供直观形象的动态数据画面,并能够实现对主要设备远程自动控制,大大减少工人的劳动强度,提高企业的自动化水平。

二.系统组成
        针对本项目对控制系统要求比较高,同时也为了节约成本,我们采用了西门子S7-300系列的PLC,设计软件冗余系统,保证系统的安全可靠性。CPU与I/O站ET200M之间采用PROFIBUS现场总线通讯,I/O模块支持带电插拔,两CPU之间采用MPI连接方式来保持数据同步,有故障时实现冗余切换,PLC与上位机之间采用工业以太网通讯。


         上位机监控系统设一台工程师站和两台操作员站,选用原装研华工业控制计算机,每台机器上装有网络通讯卡CP1613,它们各通过工业以太网与PLC通讯处理器CP443-1通讯口连接,实现了数据交换。上位监控软件采用西门子公司的WINCC6.0组态软件,它运行于个人计算机环境,可以与多种自动化设备及控制软件集成,用户在其友好的界面下进行组态、编程和数据管理,可形成所需的操作画面、监控画面、控制画面、报警画面、实时趋势曲线、历史趋势曲线和打印报表等。

三、控制系统功能
3.1 软冗余功能
        软冗余系统由A和B两套PLC控制系统组成。开始时,A系统为主,B系统为备用,当主系统A中的任何一个组件出错,控制任务会自动切换到备用系统B当中执行,这时,B系统为主,A系统为备用,这种切换过程是包括电源、CPU、通讯电缆和IM153接口模块的整体切换。系统运行过程中,即使没有任何组件出错,操作人员也可以通过设定控制字,实现手动的主备系统切换,这种手动切换过程,对于控制系统的软硬件调整,更换,扩容非常有用。
系统工作原理
        在软冗余系统进行工作时,A、B控制系统(处理器,通讯、I/O)独立运行,由主系统的PLC掌握对ET200从站中的I/O控制权。A、B系统中的PLC程序由非冗余(non-duplicated)用户程序段和冗余(redundant backup)用户程序段组成,主系统PLC执行全部的用户程序,备用系统PLC只执行非冗余用户程序段,而跳过冗余用户程序段。软冗余系统中PLC内部的运行过程如下:


冗余功能切换我们也成功的进行了测试,完全能满足要求。
3.2 制粉控制
实施改造后,制粉实现全面自动调节、自/手动切换及自动检测,并能长期、可靠、稳定、安全运行。自动系统包括以下内容:
 热风炉:实现热风炉送风、煤气、热风的操作及燃烧自动控制,达到佳经济燃烧;
 制粉输煤:实现输煤皮带系统的电气自动化控制监控,给煤量采集与监控;
 制粉:实现磨煤机、排风机及其工艺系统的仪表、电气监控与联锁;
 磨机:实现磨机出入口温度、前负压和负荷控制;
 布袋除尘系统:实现布袋压力、差压、温度的监控,反吹风机、除尘电磁阀的监控及反吹风机、除尘电磁阀的手动和自动控制。



3.3 输粉控制
3.3.1自动送粉
当任一高炉需要输送煤粉时,计算机控制系统根据高炉所对应的输粉管线而进行输送煤粉。输粉的整个顺序是按照工艺要求而进行的,具体的送粉操作程序如下:



输粉过程的各个泵切换根据各个泵的设定(检修、运行)和各个泵的装粉重量而进行。
3.3.2自动装粉
当计算机机控制系统检测到某一个仓式泵在运行状态而没有煤粉时,煤分仓自动对该仓式泵进行装粉。装粉顺序过程是按工艺要求而进行的。具体的装粉操作程序如下:

 仓式泵的称重信号和仓式泵的状态设定(检修、运行)决定仓式泵是否装粉。自动装粉既有吨位限制,又有时间限制(在规定时间内达到规定吨位可以送粉,在规定时间内达不到规定吨位可以送粉)。
3.3.3手动输粉
当遇有特殊情况时,为不影响给高炉正常输粉,操作人员可以在特定的手动画面进行操作。操作顺序按工艺要求进行操作。




四、 结束语
        该SIEMENS S7-300软冗余系统已在生产中得到实际使用,自投产以来一直运行稳定,为企业带来了可观的经济效益,用户很满意。在该项目中PLC系统的应用得到了充分的展示,这种冗余配置解决方案为广泛的推广到其它行业应用提供了一定的参考价值

温度控制系统广泛运用在工业控制的各个领域,温控系统控制方法的好坏、运行性能的合适与否,直接影响到产品质量、运行效率等。PLC在温度控制系统中得到了有效的运用,为温控系统提供安全可靠和比较完善的解决方案。三菱FX系列PLC控制的温度控制系统,由PLC作为核心构成的系统可方便地运用软件设置、调整参数,利用模拟功能模块和功能指令,在外围电路的配合下实现温度模拟信号采集、A/D转换与处理。 如下图所示为温度控制系统图。 I/O分配: X0:开始控制 Y0:故障显示Y1:电加热器

温度控制原理是:测温电路将温度的变化转换成电压信号(0~5V),再将电压信号输入到PLC模拟通道中。PLC通过指令读入模拟量,并转换成数字量,再通过比较指令将输入量与程序给定值相比较,从而作出相应的操作。若输入量小于给定值,则说明实际温度小于要求温度,PLC将接通加热接触器,开始加热;若输入值大于给定值,则说明实际温度大于要求温度,PLC将断开加接触器,停止加热。温度的调控就是对热电阻丝的通断电的控制。要加温,使热电阻丝通电;要降温,使热电阻丝断电。热电阻丝通断电由加热接触器控制。
本设计采用的模拟模块是FX0N-3A特殊功能模块。FX0N-3A特殊功能模块有两个输入通道和一个输出通道,输入通道输入模拟信号并转换为数字信号,输出通道接收数字信号并把它们转换为等量的模拟信号输出。
 
FXON-3A运用时,电流输入/输出或电压输入/输出值超过0到10VDC之间时必须重新调整补偿和增加,模块不容许2个通道输入不同性质输入量。本设计中只要输入电压值,故只选用1通道,由温控电路输入的电压值在0~5V间变化,转换后的数字量将在0~125之间变化。

温度调控由PLC编程实现。要求温度为70℃,程序设定值为88;要求温度为44℃,程序设定值为55;要求温度为55℃,程序设定值为69;要求温度为55℃,程序设定值为69。
测温电路程序设计 :生产的温度要求在40℃~70℃之间,FX0N-3A模拟功能模块输入电压要求在0~10V之间,本设计采用的测温电路的温度测量范围是0~100℃,输出变化电压范围是0~5V。

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