西门子6ES7222-1EF22-0XA0物优价廉根据收线机对电气控制系统的要求:通过可编程控制器来进行参数运算和程序控制;所有的参数通过显示屏读取和修改;收线部分是恒张力控制,速度随放线的速度变化而变化;排线部分跟随收线的实际角速度做相应的往复运行;张力控制通过收线变频器来实现,控制模式为力矩控制下的速度限制方式。我们的系统配置如下:1、 可编程控制器采用西门子公司的S7-300系列程序控制器;2、 显示屏采用西门子公司的OP270系列彩色按键显示屏;3、 放线传动采用西门子公司的6SE6440系列变频器,电机采用变频电机;4、 收线传动采用西门子公司的6SE6440系列变频器,电机采用变频电机,反馈采用德国施克的单圈值编码器;5、 排线传动采用西门子公司的6SE6440系列变频器,电机采用变频电机,反馈采用德国施克的单圈值编码器;6、 可编程控制器和显示屏间的数据传送采用MPI通讯方式;7、 可编程控制器和变频器间的数据传送采用Profibus-DP总线的通讯方式;8、 通过可编程控制器采集收线的反馈,进行相应的运算后,实现排线和收线的同步;控制与显示本系统采用西门子S7-300可编程控制器进行逻辑运算,并根据设定的参数和采样得到的数据经过CPU运算,得到了放线、收线和排线的参考速度,再通过Profibus-DP方式实时地传送给变频器。同时,经过计算的放线、收线和排线的参考速度及班产量等通过MPI方式实时的传送给显示屏。显示屏不仅用于显示各个传动轴的系统参数及产量等,还可以设定收线的棍子直径、线径及棍子的宽度等与控制有关的计算用数据。控制系统框图如下:传动1、 放线传动:放线传动是主传动部分,通过显示屏设定放线的运行速度,速度值以米每分钟为单位,控制器通过计算,产生变频器的给定速度,再通过DP总线把放线的运行速度写到变频器中,变频器根据设定的速度运行。这部分用变频器主要为了实现放线的平稳性及放线的速度可调节。2、 收线传动:收线传动是从动部分,是受放线的速度控制的。为了保证收线的恒张力控制,用到了变频器的内部收放卷功能。具体的做法是:首先根据放线的速度、收线的棍径和线径,通过程序控制器算出一个收线的参考速度,控制器通过DP总线把收线的参考运行速度写到变频器中。收线变频器采用力矩控制速度限幅的控制模式,这种方式可以保证变频器不但能按照参考速度运行,还可以根据实际的负载力矩进行速度的调节,从而实现收线的恒张力控制。3、 排线传动:排线传动也是从动部分,是受收线的角速度控制的,和线的线速度没有关系。通过安装在收线电机后的编码器,程序控制器采集到了收线棍运行的角速度,控制器把收线的角速度换算成排线的实际运行速度,通过DP总线把排线的运行速度写到变频器中,排线变频器根据这个速度作往复运行,换向靠两边的开关来实现。排线电机的编码器主要为了实现控制排线的平滑性。结束语采用西门子6SE6440系列变频器,很好的解决了收线机的收线恒张力控制和平滑排线功能,系统的传动性能稳定。如今,该样机已经得到了终用户的认可,并实现了批量生产,机械在国内外都有很好的销售业绩。本文列举了PLC五种故障查找方法的流程图,并列出常规输入、输出单元故障处理对策。PLC有很强的自诊断能力,当PLC自身故障或外围设备故障,都可用PLC上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮灭来诊断。一、PLC故障查找流程图1、总体检查根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如图1所示图12、电源故障检查电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如图2所示。图23、运行故障检查电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如图3所示。图34、输入输出故障检查输入输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如图图4图55.外部环境的检查影响PLC工作的环境因素主要有温度、湿度、噪音与粉尘,以及腐蚀性酸缄等一 系统介绍:确保合格的供气品质,满足稳定的气源压力,自动调节供气liuliang等是空压站自动控制的基本任务。空压机设备自带的单片机控制器已经能很好的控制单台空压机,但不具备对空压系统的整体调控能力。在空压系统中,相对单台空压机的调整,系统的整体联控具有更重要的意义。联控系统主要的功能是可以实现空压机机组(包括每台空压机的后处理设备)的联锁控制,能根据总管压力和空压机的运行状态智能地加卸载对应的空压机等以保证管网的供气稳定。联控有两种模式:时间顺序模式、固定顺序模式。两者的联控原理是一致的。只是时间顺序模式中各台空压机每隔一个轮换时间就按顺序时间判断一次,具体工作模式参考《顺序控制与通讯协议手册》,而固定模式的启动顺序是保持不变的。空压机联控系统图:工控机选用研华工控机,监控软件为组态王。对现场各类数据及系统设定参数进行实时显示,为系统报警和远程数据监控提供一个数据信息交互平台;对机组各类运行控制要求进行命令触发,为介入系统实时改变系统运行状态提供一个控制命令操作平台。1#EC20PLC和2#EC20 PLC分别为两个空压机站的控制中心完成组态与单片机的数据交换和存储以及工控机各类控制信号处理。主要的自动控制任务都由PLC自行完成,组态只能选择具体的机组运行方式,以及特定状态下对单台机组的单一运行方式改变。各台空压机的信号通过RS485总线连接至PLC;由于空压机自带的单片机控制器提供了RS485通讯接口,所有的数据采集和控制功能都通过通讯接口来实现,在原有的控制系统基础上,增加2台PLC,改进和增加控制软件即可实现空压系统的整体控制与连网监控。二 设备工艺PLC控制部分是系统的核心部分:而供气压力是系统各种运行状态改变与保持的唯一指标。简言之:压力小于供气压力要求下限就要更多的供气机组运行以增加供气量,压力大于供气压力要求上限就要把当前运行供气机组减少以减少供气量。而处于上下限之间的压力值时就保持当前机组的运行状态不变。就单台空压机而言,其可以自行进行供气量大小的调节。当一台机器运行时,它的供气量是一个从零到大气量之间浮动的值而不是一个额定输出的定值。所以在整个供气方案中我们用改变运行机组台数的方法来改变对管网的供气。每台机组有加载、满载、卸载、和停机四种状态。加载到满载之间,供气量的值是0到大值的过程;卸载是停止供气的状态但机组仍在运行;而停机是机组不供气也不运行。一个正常的供气流程如下:把确定在网机组数与机组中间运行状态结合起来就构成了控制思路的基本环节。即通过压力报警确定机组数目需要增加或减少,如果已经在中间状态了加载、满载、卸载任意一个,就按增气或减气的方向移动中间状态直到运行到边界状态;当到达边界状态时按增气或减气的方向移动到下一台。当然如要稳定下来必须是在中间状态,边界状态是不能稳定的。三 控制程序空压机联控系统主要是PLC与单片机交换数据并确定每台空压机的运行方式。程序的编写主体上分两大部分:读数据部分和写数据部分,流程图如下(一)读取单片机的信息根据空压机控制器内单片机的相关Modbus通讯协议,编写通讯“读信息指令”的数据帧,以PLC中的Modbus通讯指令发给控制器内的单片机,单片机响应后返回相应的数据帧。通过返回帧的相应字符串判断与控制器相连的空压机的各种故障状态工作状态以及空压机的各种压力温度数据,并将返回的各类数据存放在相应的数据寄存器。在该子程序的开始部分,执行站地址加1的操作,即每进入读数据子程序就会读取上次读过的程序的下一台;靠站地址的不断变化我们实现了读取数据通讯的轮询操作。Modbus指令只需要一次上升沿作为发送使能,周期sm124没有开合的状态变化即没有上升沿,所以周期过后靠sm1的常闭上升沿作为Modbus指令的发送使能。每次发送的同时靠发送使能的上升沿把sm135、sm136清位。sm135、sm136与通讯程序没有任何直接关系,只是贯穿程序所必须的标志位。(二)向单片机中写入相关信息整个写信息部分分下面三块:a.逻辑判断运算部分供气压力是系统各种运行状态改变与保持的唯一指标。压力小于供气压力要求下限就要更多的供气机组运行以增加供气量,压力大于供气压力要求上限就要把当前运行供气机组减少以减少供气量。而处于上下限之间的压力值时就保持当前机组的运行状态不变。按照工艺控制逻辑来构成逻辑判断运算部分,并且机组按照先开后停的原则顺序启动(1、2、3←→3、2、1)。为保证数据的正确性,需要判断读信息子程序的站地址与写信息程序将执行控制操作的站地址是否一致,然后需要判断相应的故障信息寄存器是否为0,为0证明无故障或轻故障,不为0则不向该站发任何控制指令并马上对下一台操作。由于我们对故障进行了分类,所以可以根据不同类别的故障进行不同的控制操作:1类故障不读不写(相应的故障信息寄存器为1)2类故障只读不写(相应的故障信息寄存器为2)没有故障纪录(相应的故障信息寄存器默认值为0)对故障分类的控制策略是很有价值的,在以后的控制过程根据故障类别或者可以作为运行态的类别,进行有所区分的控制。不管是通讯控制方式还是数字I/O控制方式,相信都可以在某种程度上采用这类简便有效的方法。b.数据帧结构部分在这个部分里主要是发送数据帧的整体架构。c.Modbus通讯指令发送部分指令发送部分和读数据子程序类似,就不再多介绍了。客户还要求机组顺序可以任意打乱,但是顺序号关联着整个控制流程又不能搭乱所以只能把机器号放到依照固定顺序排列的机器号寄存器里面去,打乱这些机器号寄存器里面存放着的机器号的顺序来实现机组顺序的任意性。主程序中加入了判断机组信息的部分,还是判断故障信息寄存器内的值,先根据这些值判断出有多少台机组在网,然后根据故障信息寄存器内的值判断哪台机组退网,退网的机组编号放在网内后一台机组机器号寄存器的后面机器号寄存器里面。进网的时候只需改写故障信息寄存器,相应的在网机组台数可自行判断出来。这样进网退网的顺序就变成了先退先进。四 总结空压机系统联控可以根据实际需要自动开机或加载空压机以保持系统压力。有效保持了系统内空气压力稳定。调整了整体的负载平衡,减少了排气放空,节约了更多的能源,tigao了监控系统的全面有效性,真正实现了无人自动化操作。