- 发布
- 常州天环净化设备有限公司
- 价格
- ¥58000.00/件
- 品牌
- 天环净化设备
- 加工定制
- 非标定制
- 产地
- 江苏常州
- 手机
- 13961410015
- 发布时间
- 2023-12-18 08:27:33
钢煤焦化工分公司2014年投入运行的焦油渣制型煤工艺,不仅有效解决了焦油渣处理的问题,而且提高了装炉煤的堆密度,改善了焦炭质量。现介绍如下,供焦化企业参考。
1、焦化危废物的特性分析
1.1 化产废渣特性分析
1.1.1 焦油渣特性分析
在焦化生产中,化产废渣主要以焦油渣为主,包钢煤焦化工分公司焦油渣的工业分析指标为水分2.5%、灰分4%、挥发分32%和固定碳60%等,其中甲苯不溶物占25.4%、喹啉不溶物占27%。从成分分析来看,焦油渣中含有大量的固定碳和具有挥发性的多环芳烃,在高温条件下,多环芳烃可以燃烧分解为CO2和H2O。相关研究表明:焦油渣在炼焦过程中,其56%转化为焦炭、19%生成煤焦油、约24%变为煤气,可见将焦油渣添加到炼焦煤中,可达到节能减排的目的。
1.1.2 焦油渣作为黏结剂的可行性分析
虽然焦油渣本身具有疏水性,它与水中
如果回用将恶化浮选现象,影响选矿金属回收率,因此,必须对选矿废水进行处理。
研究表明:(1)磨矿浮选后比重较小的细粒滑石、云母、细泥等进入尾矿,矿泥中细颗粒受布朗运动作用不能自沉;(2)细粒矿石与水玻璃溶液相互混合时,细矿粒与硅酸钠形成带有负电性的胶团,使尾矿水呈胶体悬浊液,极难沉淀澄清,投加石灰和絮凝剂很难使水玻璃
:取1#废水100L入塑料桶中,取样600mL(水样编号①),调节桶中废水的pH至9.5~10。
第二步:将调节好pH值的1#废水泵入电凝聚装置,废水经电凝聚处理后进入自浮槽,在进入电凝聚装置前的管道中计量泵投加PAC溶液(10%浓度),在电凝聚装置出口到自浮槽的管道中计量泵投加PAM(0.1%浓度),在自浮槽中完成浮渣和水的分离,运行25min后,取自浮槽底部的清水过滤(用滤纸),滤后水取样600mL(水样编号①-1)。
第三步:自浮槽底部清液泵入电凝聚装置作二次电解,废水经电凝聚处理后进入自浮槽,在进入电凝聚装置前的管道中计量泵投加PAC溶液(10%浓度),在电凝聚装置出口到自浮槽的管道中计量泵投加PAM(0.1%浓度),在自浮槽中完成浮渣和水的分离,运行20min后,取自浮槽底部的清水过滤(用滤纸),滤后水取样600mL(水样编号①-2)。
第四步:取剩余的完成pH调节的1#废水,加自来水按1∶1稀释,泵入电凝聚装置,在进入电凝聚装置前的管道中计量泵投加PAC溶液(10%浓度),在电凝聚装置出口中计量泵投加PAM(0.1%浓度),废水经电凝聚处理后直接采用量筒取样观察。
2#废水处理试验步骤:
步:取2#废水100L入塑料桶中,取样600mL(水样编号②)。
第二步:将2#废水泵入电凝聚装置,废水经电凝聚处理后进入自浮槽,在进入电凝聚装置前的管道中计量泵投加PAC溶液(10%浓度),在电凝聚装置出口到自浮槽的管道中计量泵投加PAM(0.1%浓度),在自浮槽中完成浮渣和水的分离,运行25min后,取自浮槽底部的清水过滤(用滤纸),滤后水取样600mL(水样编号②-1)。
第三步:自浮槽底部清液泵入电凝聚装置作二次电凝聚,废水经电凝聚处理后进入自浮槽,在进入电凝聚装置前的管道中计量泵投加PAC溶液(10%浓度),在电凝聚装置出口到自浮槽的管道中计量泵投加PAM(0.1%浓度),在自浮槽中完成浮渣和水的分离,运行20min后,取自浮槽底部的清水过滤(用滤纸),滤后水取样600mL(水样编号②-2)。
第四步:取剩余的2#废水泵入电凝聚装置,在进入电凝聚装置前的管道中计量泵投加PAC溶液(10%浓度),在电凝聚装置出口中计量泵投加PAM(0.1%浓度),废水经电凝聚处理后直接采用量筒取样时加10%稀硫酸调节pH为8观察。
1.2.2 水玻璃检测方法
和药剂形成的稳定胶体脱稳,且造成大量的石膏渣,减少尾矿库服务年限。但以上这些水处理及回用技术都还只停留在传统的处理方法(絮凝沉淀法),其共同不足是处理成本高、需停留时间长、渣量大易造成二次污染、容易结垢。国内外科技工作者一直在寻求高效低耗、能有效控制白钨选矿废水进一步迁移和扩散的新技术。电絮凝依据电解及电凝聚原理,通过氧化、中和、凝聚、气浮四种作用机理使稳定的水玻璃胶体形态改变,达到脱稳,形成上浮于废水表面的浮渣,
的细油珠相碰,可以互相絮凝,焦油渣分散颗粒也具有一定的吸附性能,但焦油渣的主要作用是黏附作用,在搅拌作用下,焦油渣被分散,其中的长链烷烃和芳香烃组分可以起到黏附作用。
焦油渣与煤粉成型试验的技术原理是利用焦油渣的黏结功能,同时在其他黏结剂和固化剂的作用下,使黏结组分与煤粉颗粒结合,后通过机械压力,形成块状物料高强型煤。高强型煤作为炼焦配煤的一部分配入焦炉炼焦,通过焦炉高温炭化,将焦油渣转化为焦炭、焦油和煤气,实现焦化有机固废的无害化处理和资源化利用。另外,由于将有机固废与煤粉加工成型煤,型煤的堆密度变大,高于常规煤粉的装炉堆密度0.73t/m3~0.75t/m3,使得焦炉内装煤堆密度增加,导致煤粉在结焦过程中胶质体对煤粉颗粒的浸润度增加,而胶质体的热稳定性增加、黏结作用增强,有利于焦炭强度改善,同时有利于焦炉装煤量的增加,提高了焦炉的产能。
对包钢煤焦化工分公司现场焦油渣的流动性进行分析,取部分焦油渣制样并加热至70℃,该状态下,焦油渣流动性达到4.0~4.2(恩氏黏度),流动性较好;由于现场焦油渣黏稠状态不同,在添加和压制型煤过程中,存在着一定差异,通过实验,发现现有的焦油渣在压制型煤过程中,不需要添加任何黏结剂,制出的型煤合格率可达到93%以上。夏季焦油渣不用加热,便可直接配入,进行压制型煤;冬季由于天气寒冷,焦油渣遇冷,结为冻块,不利于配制型煤,必须用蒸汽加热保温,才能提高它的流动性,便于压制型煤。
1.2 生化污泥特性分析
生化污泥是处理焦化酚氰废水产生的废弃物,其主要成分为真菌、细菌占70%,酚类质量浓度0.1mg/L、C