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- 山东亿尚龙建筑工程有限公司
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- 发布时间
- 2019-03-18 16:32:08
市场很有前景,储存效果好,但是有一些客户致电我公司,进气化出料系统改造,说钢板仓出料效果不是很好,出料排空率在80%左右,库内存料较多,那么为什么会出现这种情况呢? 经过与客户的反复沟通交流,总结出来出现这种情况的几种可能性: 基础设计不合理,出料点布置不科学,为了节省基础投资,采用了单廊道单点下料的出料方式,这种方式前期使用效果还行,后期越来越差,出现一个导料锥管道阻塞,慢慢积累越来越多,最后出料不畅,所以我们建议大直径的钢板仓采用多廊道多点下料的出料方式;库内充填角度太小,物料流淌不顺畅;一些客户和施工企业为了节省几万块钱的成本费用,降低库内填充坡度,虽然有流化棒(气化管)装置辅助出料,但是不代表可以排料干净,因为一般物料的自流角度在30°左右,即使有气化管辅助出料,我们仍建议把库内填充角度做到25°以上,便于物料流淌,排料干净;物料存放时间过长,当地空气湿度相对较大,长期积压造成物料底层板结,出料困难,针对此种现象,我们建议做钢板仓自身设计一套循环系统,在长期不用的过程中可以以半个月为周期进行定期倒库,防止底层物料板结。
均化和出料是现在制作过程的最为重要的部分,也是大家研究最多的地方。
先讲均化部分,均化罗茨风机的风通过管道进入仓体内,由电磁阀,闸板阀控制,进入到仓体内的气化管(有些采用的是充气箱,早先使用比较广泛。现在开发使用的气化管也叫流化棒,流化棒工艺是由带钢冲出6mm的孔后卷制焊接成nd45或nd50的圆管,然后做镀锌防腐,缠绕钢管过滤布后加不锈钢波纹网,制作比较复杂),通过气化管的孔出来的气体使仓内的物料均化,粉煤灰钢板仓,然后输送到压力的区域减压仓内为均化室,均化室下面就是出料口,这样就完成均化过程。 现在各企业需求钢板仓多以5000吨到50000吨容积为主,5000万以下的钢板仓基础和仓体体制作基本成熟,均化出料系统通过几年来的业内研究人员大量研究,趋于完善,可以放心使用。
结块原因分析
水泥结块为水泥预先水化造成的。首先分析钢板库的因素。钢板库在建成后投用前,先后经历几次暴雨,进库检查并未发现有渗水现象,且库侧镀锌钢板咬合方式为易拉罐顶盖的咬合方式,可以排除库侧与库顶出现渗水现象。
分析认为,造成钢板库内水泥结块的主要因素为:
①由于库内外温差大,库内空气中的水气冷凝造成水泥结块。
②由于毛细现象,从库底进入的雨水。