- 发布
- 浔之漫智控技术(上海)有限公司
- 品牌
- 西门子
- 型号
- 模块
- 产地
- 德国
- 电话
- 15821971992
- 手机
- 15821971992
- 发布时间
- 2023-07-19 17:06:40
硬件组态
1. 将MASTERDRIVES CBPCBP2 加入组态
2. Profibus 地址
1. 将MICROMASTER 4 加入组态
2. Profibus 地址
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选择数据格式
1. MASTERDRIVE中可供选择的PP0类型
2. I
1. MICROMASTER 4 中可供选择的数据格式
2. I
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Step 7 中的编程
创建数据块DB1
说明
1.在Step7 中对PKW (参数区)读写参数时调用SFC14和 SFC15
2. SFC14(“DPRD_DAT”)用于读Profibus 从站的数据
3. SFC15(“DPWR_DAT”)用于将数据写入Profibus 从站
4. W#16#100(即256)是硬件组态时PKW的起始地址
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程序举例1
1. 读参数r015
字串7
注PKW ,IND 的详细说明见附录
1. W#16#100(即256)是硬件组态时PKW的起始地址
2 .将从站数据读入DB1.DBX0.0 开始的8个字节(P#DB1.DBX0.0 BYTE 8)
PKE - DB1.DBW0
IND - DB1.DBW2
PWE1 - DB1.DBW4 参数值的高字位
PWE2 - DB1.DBW6 参数值的低字位
3 .将DB1.DBX28.0 开始的8个字节写入从站(P#DB1.DBX28.0 BYTE 8)
DB1.DBW28 - PKE 字串5
DB1.DBW30 - IND
参数值的高字位 DB1.DBW32 - PWE1
参数值的低字位 DB1.DBW34 - PWE2
注PKW ,IND 的详细说明见附录
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程序举例2 (读参数数组的数值)
2. 读参数P401.2
注PKW ,IND 的详细说明见附录
1. W#16#100(即256)是硬件组态时PKW的起始地址
2 .将从站数据读入DB1.DBX0.0 开始的8个字节(P#DB1.DBX0.0 BYTE 8)
PKE - DB1.DBW0
IND - DB1.DBW2
字串1
PWE1 - DB1.DBW4 参数值的高字位
PWE2 - DB1.DBW6 参数值的低字位
3 . 将DB1.DBX28.0 开始的8个字节写入从站(P#DB1.DBX28.0 BYTE 8)
DB1.DBW28 - PKE
DB1.DBW30 - IND
参数值的高字位 DB1.DBW32 - PWE1
参数值的低字位 DB1.DBW34 - PWE2
一、项目简介
1. 江苏新瑞机械有限公司坐落于江苏常州,是一家从事数控设备的研发、生产、销售和服务的现代化制造型企业。公司主要产品覆盖立式加工中心全部系列、数控车床全部系列、SR系列压铸机全部系列,具有高速度、高精度、高可靠性等特点。新瑞机械秉承“务实敬业、合作高效、锐意进取、精益求精”的企业精神,把的产品贡献给客户,把**满足留给企业,把信心、技术和竞争力来实现“构筑业界企业,争创业内品牌”的承诺。
2. 压铸机的主要工作原理是压铸成型。在高压的作用下,使液态或半液态的金属,以较高的速度填充压铸型型腔,并在压力下成型和凝固而获得铸件的方法。系统有2组比例阀:比例压力和比例流量,用来控制机器的液压动作,如动芯一入、动芯二入、静芯入、动芯一出、动芯二出、静芯出、开模、合模、顶针进、顶针退;压射动作分3步:慢压射、快压射和增压射,由3个独立的步进电机调节油泵的开口;辅机由喷雾机械手、给汤机械手和取件机械手组成,动作速度由画面设定,由相应的变频器控制输出。
3. 项目当中使用的西门子自动化产品的型号、数量、类型、何种控制对象
型号 | 数量 | 类型 | 控制对象 | ||
OP270 10 | 1 | 10.4”,256色 | HMI | ||
CPU313C
| 24DI,D24V 16DQ,DC24V,0.5A 5AI 2AQ | 数字量输入 数字量输出,3 PWM输出 模拟量输入:给汤机械手汤臂位置,给汤机械手汤勺位置,系统压力 模拟量输出:给汤机械手汤臂速度,给汤机械手汤勺速度 | |||
SM321 | 3 | 32DI,DC24V | 数字量输入 | ||
SM322 | 2 | 8DQ,DC24V,2A | 数字量输出(电磁阀输出) | 16DQ,DC24V,0.5A | 数字量输出 |
SM335 | 4AI 4AQ | 模拟量输入:移模电子尺、压射电子尺、顶针电子尺、压射压力检测 模拟量输出:比例压力、比例流量 | |||
IM365 | P-BUS | 扩展机架 | |||
RAIL | 480mm | 导轨 | |||
MPI Cable | 5m | 电缆 |
4. 照片
新瑞SR150型压铸机
二、控制系统构成
1. 硬件配置、系统结构及选择依据
系统由HMI和S7-300型PLC构成。因为有位置、压力、速度等曲线需要显示,所以选择了OP270 10。显示效果比较好,有操作按键,容易维护;由于需要3路PWM输出控制步进电机,所以选择了CPU313C,几乎全部利用该CPU的数字量输入输出及模拟量输入输出,性价比非常好;另外,由于压射过程非常快,通常为10-50m/s,有时甚至可以达到100m/s以上。系统需要高速采集大量的数据进行显示、分析和比较,因此选择了SM335模块,它的模拟量输入输出速度快、精度高,还可以产生硬件中断。
单相电机双电容如何接线?如何正反转电路接线?
如图所示,电容CD开头的是启动电容,CBB开头的是wo运行电容,也可以看容量,容量大是启动电容,容量小则是运行电容,启动电容接在Z1和V2端子上,运行电容接在Z1和V1上,接线时把铜片横着接再接上电源是正转,竖着接是反转,是不是很简单,你学会了吗!
2. 附加系统的硬件配置图,网络结构图,应用中的监视画面。
辅机系统主要是由3个机械手构成:喷雾机械手、给汤机械手和取件机械手。他们根据压铸机的动作循环,在相应的位置进行动作。
3. 多种可选方案的比较:由于有3个步进电机需要控制,在选择方案时考虑过用CPU313C加3个FM353模块,该模块是1轴步进电机定位模块,高脉冲频率可达200KHz,但此方案成本太高;考虑到本机器对脉冲频率要求不高,CPU313C模块中集成的3路PWM输出脉冲频率可达2.5KHz,已经完全可以满足系统的要求。因此只用1个CPU313C就完成控制要求,性价比很完美!
三、控制系统完成的功能
1. 整个控制系统可以分为人机界面显示部分和PLC控制部分。其中PLC控制系统可以分为以下几个部分:压铸机动作顺序控制、压射曲线显示、PWM输出控制和机械手控制。压铸机的动作控制如开模合模,是根据不同的位置送出不同的压力和流量,通常合模分4级,开模分3级。考虑到液压动作的平滑,本系统加了软件斜率,在每个动作的开始、切换和结束时都要通过斜率平滑过渡,使动作很流畅而且声音很小。在机器的使用过程中模具的调整很麻烦,自动调模功能自动完成的繁琐的调节过程,简化操作;压射过程对机器的成型非常重要,需要采集大量的位置、压力和位置数据,压射动作分3步:慢压射、快压射和增压射,由3个独立的步进电机调节油泵的开口控制压射的速度;PWM输出是控制3个独立的步进电机,分别对应慢压射、快压射和增压射的速度。控制上由PLC调用系统功能块SFB49来实现;本机器配备了3个机械手:喷雾机械手、给汤机械手和取件机械手,他们是可选的。根据压铸机的动作循环,在相应的位置进行动作。
脉宽调制功能是系统集成功能,仅需在硬件配置中作简单设定后,即可在PLC程序中调用SFB49,使用非常方便。