6GK7243-1EX01-0XE0参数介绍

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浔之漫智控技术-西门子PLC代理商
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2023-12-12 03:31:42
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6GK7243-1EX01-0XE0参数介绍一、引言 当今自动化控制产品日新月异,相同功能的实现有各种各样不同的方式。比如很多设备上都要使用的定位控制的实现就有很多种方法。有的利用单片机结合伺服系统实现定位控制;有的使用PLC高速脉冲输出功能或配定位单元结合伺服系统实现;还有的利用变频器的多段速控制来实现定位控制。但不同的定位控制系统有不同的特点,成本也有很大的差异,于是针对不同的设备对精度和响应速度的要求,选用合适的定位控制系统以实现优的性价比就非常必要。本文介绍一个高性价比的,应用台达PLC的高速计数器和与变频器通讯的功能来实现的定位控制的例子。 二、控制实例 切纸机械是印刷和包装行业常用的设备。其完成的基本动作是:把待裁切的材料送到指定位置,然后进行裁切。其控制的核心就是一个单轴的位置控制。我们已经成功的利用PLC对变频器的端子进行控制,实现多段速调速,从而完成这个单轴控制。因为考虑到控制成本和操作的方便性,我们又应用台达的ES PLC和VFD-B变频器通过通讯来实现这个位置控制。 三、系统的构成 PLC作为控制的核心,主要用来接收编码器的反馈信号实现对当前位置的检测,通过和设定值的比较用通讯功能来控制变频器的输出频率从而实现jingque定位。同时通过HMI可以方便的设定PLC的一些内部寄存器值进行人机交互,并且变频器的工作频率可以在HMI上方便修改和直观显示。台达的DVP系列PLC都具有两个通讯口,COM1是RS232,COM2是RS485,支持ModBus ASCII/RTU通讯格式,通讯速率高可达115200bps,两通讯口可以同时使用。所以无需用任何扩展模块就可以实现既可连接用于参数设置的人机界面又可用通讯的方式控制变频器等其它设备。并且DVP系列PLC提供了针对ModBus ASCII/RTU模式的专用通讯指令,这样在编写通讯程序时就可以大大简化,无需像用串行数据传送指令RS那样要进行复杂的校验码计算和遵循复杂的指令格式。台达的VFD系列变频器内建有单独的RS-485串联通讯界面,并且也遵循MODBUS ASCII/RTU通讯格式(VFD-A系列除外)。基与这些特点我选用了性价比优异的DVP ES PLC和VFD-B变频器。整个系统的结构图如图一所示。 图一:控制系统框图四、PLC的I/O分配 由于使用了通讯控制,可以省去用于控制变频器的五个输出点,PLC输出点的使用减少了。因此选用了DVP14ES00R2和一个扩展模块DVP08XM11N。I/O点的分配见表1。需要注意的是DVP14ES PLC的扩展模块地址输入点是从X20开始,输出点是从Y20开始。五、ES系列PLC的高速计数器的应用 此工程中所选编码器分辨率为500p/r,机器原系统配置编码器分辨率为200p/r,理论精度比过去提高两倍以上。电机为1450r/min,传动系统减速比为2.4。由此可计算出额定转速下编码器输出的高脉冲频率为: 1450r/min÷60s/min÷2.4×500P/R≈5KHz。 尽管台达ES系列的高速计数器功能不算强大,其X0和X1可以接受的高频率为20K Hz的脉冲,但在这个系统中还是足以胜任的。为了简化程序中的计算,采用了两个高速计数器C235和C236。C235通过计算所有前进后退的脉冲数,再进行换算后用于显示进给机构的当前位置,此功能实现的程序段见图2所示。其程序中的M45和M47用于滤除定位完成后裁切过程中或其它震动造成的编码器输出的误脉冲,以实现位置的jingque性。 图2:实现显示当前位置的高速计数程序段C236用于进行jingque定位。定位过程是这样的,每次进给机构需要定位工作时,通过计算把需要的脉冲数送到C236,不论进给机构前进还是后退,C236进行减计数,同时对C236中的数值进行比较,根据比较结果控制变频器的输出频率,实现接近设定值时进给速度变慢的三段速度控制,从而达到jingque定位。jingque定位时的高速计数器程序如图3所示。其中M83、M84用来触发写变频器运转方向的数据,M85、M86,M87都用来触发写变频器运转速度的数据。 图3:定位控制时的高速计数器程序六、PLC和变频器通讯的实现 台达DVP系列PLC的每一个通讯口都对应有相关的特殊寄存器D和特殊继电器M,以进行通讯相关的参数设置和信息的传送。此工程中要使用的COM2对应的主要特D特M及其意义见表2。此工程中变频器需要设定的参数及说明见表3。在进行变频器的通讯控制时必需设定这些参数,并且设定值要和PLC的D1120值设置一致。其它未设置的参数可以按出厂默认值即可。当PLC对变频器通讯进行数据的写入和读出时,就需要知道变频器所定义的相关功能的地址。然后依据这些地址进行数据写入和读出,才能实现对变频器的控制。VFD-B系列变频器定义的本通讯实例中需用到的字址及其意义如表4所示。根据此表可以知道,当需要变频器以20Hz正向运转时,就只需在变频器通讯相关的参数字址2000H写入:1 0010,即十六进制的H12或十进制的K18;在2001H中写入K2000。此工程中通讯程序段如图4所示。 图4七、结论 通过上述的改造过程,完全恢复了切纸机的功能,试用几个月以来运行非常稳定。PLC对变频器的通讯控制响应速度非常快,加减速的过程和停机命令执行迅速,完全不会因通讯控制而有丝毫迟滞现象,可见通讯控制完全替代了硬接线的端子控制,不仅降低了成本,而且操作更方便,性价比更优异。也证明了台达的PLC和变频器的通讯功能非常强大和好用。 一、引言 台达电子工业自动化产品以现代电子技术核心基础,致力与驱动(Drive)、运动(Motion)和控制(Control)三大领域的发展,拥有的:DVP系列PLC、DOP系列人机界面和IFD系列通讯转换接口等用于控制系统,REO系列编码器用于检测系统,ASAD系列伺服马达与驱动器用于运动控制,VFD系列各种通用、专用变频器广泛应用于各类电机的驱动与控制… … 如果你是一名的电气工程师或技术主管,台达工业自动化产品的高性能、 易用性、多样化以及由上至下的整合性,一定能让你的工作得心应手、事业腾飞,亮丽你的一生;无论你在国企、民企或外企,台达电子一定能使你大显身手、助你成功,如果员工(搞电气的)需要培训,PLC、DOP 再加上一台变频器,是你好的试验教材;如果你的设备运转异常、效率低下、技术落后、产品质量不稳定等等,你可以浏览一下台达机电综合产品目录,相信你一定找到合理的解决方案,哈哈 ,下面我要介绍的一个案例就是这样诞生的:台达PLC在温度数据采集方面的应用 一条悬挂式工件热处理调质线,产品质量极不稳定,引起客户的抱怨,责丞工艺、设备技术人查找问题所在,拿出解决方案,分析原因可能由于淬火槽内淬火液的温度高低不均,如何能够测出工件在淬火液中的温度分布情况???这是解决问题的关键… … 传统的方法是传感器+仪表,若同时测工件周围六点的淬火液温度,需要六块仪表,在淬火液中高温工件四周温度的变化剧烈、复杂,如何观察记录呢?怎么分析工件的淬火温度变化曲线是否合理?显然传统的方案显得无奈,台达PLC+PC(笔记本)轻松解决问题,且省时经济,精度高,灵活性好。 二、系统硬件、软件选择 PLC主机:DVP32EH00R2 一台 热电阻温度测量模块 DVP04PT-H2 二块 铂金属传感器PT 100 (3线制 100Ω)六支 通讯模块ADAM—4520 一块 开关稳压电源 LP1100D-24M AC 200V/ DC 24V 4A 一块 笔记本一台(本项目借用 好有RS232串口) PLC编程软件 WPLSoft 2.10 台达公司免费提供 组态软件 北京亚控 组态王6.53 46点 演示版 导线若干 三 系统配置描述 本系统用于临时性、实验性、密集型连续测量、记录工件周围淬火介质温度,为改进、改造设备或热处理工艺提供实际数据,如果稍加改动,用于各种介质的温度控制,也是一个很控制方案,因而具有一定推广意义。 本系统显著地特点:实用性强,方便、快捷、经济,PLC编程,组态王编程数小时便可完成,更可贵的组态王演示版,64点开发版免费,可运行2个小时,重启一次,非常经济,对于本项目没有影响。 3.1数据采集系统的整体结构 采用台达PLC主机DVP32EH + 温度测量模块 DVP04PT,利用DVP32EH的RS-485通讯口 ,通过一块通讯模块ADAM—4520将RS-485信号转化为RS-232信号(由于现场工作环境恶劣PC机离控制器较远故而要使用RS-485信号),连接到PC机上,后由PC机上的组态王监控软件,完成采集数据的显示、记录与处理。热处理调质线,现场生产工艺流程,所要采集温度点的位置如下图:3.2 PLC 温度数据采集程序的编制 DVP04PT 温度测量模块可接受外部4 点铂金属温度传感器(PT 100 3 线 100Ω),将其转换成14 位的数字信号。通过DVP-PLC 主机程序以指令FROM / TO 来读写模块内的数据,模块内具有49 个CR(Controlled Register)寄存器,每个寄存器有16 Bits。电源单元与模块分离,体积小,安装容易。可选择摄氏温度(℃)或华氏(℉)温度,摄氏温度输入分辨率为0.1℃,华氏温度输入分辨率为0.18℉。 两块温度测量模块扩展于PLC主机的右侧,6支三线制PT100温度传感器按规定接入2块DVP04PT 温度测量模块中,块接入4支,接入4个通道,第二块接入2支,使用1、2两个通道,不用的通道,短接避免干扰。依据台达PLC特殊扩展模块的规则:主机DVP32EH右侧个特殊扩展模块所在的位置编号为K0, 右侧第二个特殊扩展模块所在的位置编号为K1,依此类推,多扩展八块… … 编写温度采集的数据程序如下:程序说明: 块测温模块 (1) 利用FROM 指令读取模块DVP04PT-H2 内#0 寄存器(CR)内的机种编码 = H6402,以便检测判断模块是否存在,种类是否正确。 (2) 利用TO指令,在PLC 由STOP→RUN的个扫描周期内,设定CH1~C4 输入信号的取样平均次数为4 次。 (3) 判断DVP04PT-H2是否正确,正确事时导通,从CR#6 ~ CR#9中读取CH1 ~ CH4 测量摄氏温度(°C)信号平均值共4 笔放在D100 ~ D103中。从CR#18 ~ CR#21中读取CH1 ~ CH4 测量摄氏温度(°C)信号现在值共4 笔放在D110 ~ D113中。 3.3 温度数据显示、记录组态程序的编制 组态监控软件采用北京亚控公司的组态王 6.53 版本,由于本项目是试验性的采集、记录数据,故采用64 点 演示版,开发与运行,间断地运行两个小时足以。 3.3.1 组态王与台达PLC 通讯的建立 台达的DVP系列PLC和上位机的组态王通讯采用串行通讯,使用组态王本身驱动,支持RS232和RS485两种通讯方式。本例采用RS485通讯,硬件配置设置值如下: 计算机通过RS232串口接转换模块,变成RS485信号后,接到PLC的485口上 波特率 9600 数据位 7位 停止位 1位 校验位 偶校验 切记:将PLC中决定通讯格式的特殊数据寄存器D1120设置为:0X8E 3.3.2 组态数据显示画面、温度记录曲线 用组态王软件可以实现jingque、细腻的互动显示操作,大量的图库精灵,多种通讯驱动程序,强大的在线、离线模拟功能,支持配方功能和多种控件,能完成各种物理量如温度、压力等的实时曲线、历史曲线的数据存储,具有打印功能,可满足各种工艺要求。温度显示画面、历史曲线显示画面如下: 温度显示画面 温度记录历史曲线画面四、结束语 组织有关技术人员,对测量的历史数据曲线进行分析,很快得出结论,提出整改方案,整改后效果明显,产品合格率大幅度提高。本温度数据采集系统为整改方案制订提供了关键性的依据。 

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